安徽空壓機排氣量降低的十大原因
2020.03.28
安徽空壓機排氣量降低的主要原因有:
—、轉(zhuǎn)速降低
由于轉(zhuǎn)速降低,使氣缸的行程容積減小,從而減少了排氣量。可用轉(zhuǎn)速表測定空壓機的轉(zhuǎn)速是否降低,以找出故障原因。
二、空氣濾清器沾污阻塞
由于空氣濾清器沾污阻塞,使壓縮機的充氣效率減小,而減少排氣量。
三、壓縮空腔部份不嚴(yán)密
(一)氣缸、活塞的磨損和拉傷程度超出規(guī)定的額定值
這種情況多半發(fā)生在已使用十年或十年以上的空壓機上。如氣缸失圓后,應(yīng)進(jìn)行鏜缸,并配以與修理后的氣缸直徑相適應(yīng)的活塞和活塞環(huán)。
(二)活塞環(huán)咬住 活塞環(huán)咬住的原因有:
(1)活塞環(huán)和活塞的配合不好。
(2)潤滑油的質(zhì)量不好。
(3 )壓縮空氣的溫度過高。 .
由于活塞環(huán)咬住,壓縮容積的泄漏,使壓力在各個單級進(jìn)行再分配,因而使空壓機的排氣量降低。單級氣缸的活塞環(huán)咬住時,空壓機的排氣量將明顯地降低。
活塞環(huán)咬住時,其泄漏情況可從示功圖上有較傾斜的壓縮線看出。平時可用壓縮空 氣吹掃氣缸的方法來檢查活塞環(huán)的泄漏情況。為此,在同一氣缸的某一吸氣側(cè),取下一 排氣閥,并將閥蓋蓋好。再從這個氣缸的另一吸氣側(cè)取下一個閥和閥蓋。檢查時,打開 閥門,使壓縮空氣自壓力管網(wǎng)中經(jīng)過取出的排氣閥孔進(jìn)入氣缸,通過活塞環(huán)不緊密處, 再經(jīng)未裝閥蓋的閥孔泄出。根據(jù)泄漏空氣量的多少,可以判斷活塞環(huán)的漏氣情況。
(三)活塞環(huán)磨損
當(dāng)活塞環(huán)磨損時,由于活塞钚與氣缸、活塞的貼合性差以及活塞環(huán)開口間隙太大而 造成漏氣,各級壓力分配緩慢變化。這一現(xiàn)象容易從《運轉(zhuǎn)日志》中發(fā)現(xiàn)。當(dāng)活塞環(huán)漏 氣時,軸功率略有增加。I級活塞環(huán)磨損時,排氣量顯著降低。
(四)活塞桿漏氣
活塞桿與填料的配合部分漏氣時,可直接觀察到。造成漏氣的原因,通常是因活塞 桿磨損或與填料的配合不好、潤滑不良以及活塞桿彎曲等。磨損的活塞桿可用鍍鉻后重 磨方法修復(fù)。活塞桿與活塞之間的接合部竄氣吋,可用壓縮空氣吹掃氣缸的方法,或 用肥皂水涂在活塞桿與活塞的接合面上進(jìn)行檢查??捎眉訅|或與活塞配磨的方法來消除 竄氣
四、氣閥不嚴(yán)密
I級氣缸的吸氣閥不嚴(yán)密時,空壓機的排氣量和中間冷卻器的壓力顯著下降。 中間級和末級氣閥不嚴(yán)密時,排氣量亦會減少,
五、調(diào)節(jié)系統(tǒng)不嚴(yán)密
(1 )吸氣閥不正確的壓開,或由于裝配不正確,調(diào)節(jié)器不良,增力了氣缸的補助 容積,將顯著降低機器的排氣量,并使各級壓力進(jìn)行再分配和吸氣閥的閥蓋發(fā)熱。
(2)由于余隙閥活塞環(huán)磨損,調(diào)節(jié)器的壓力不足,余隙閥與氣缸閥座未貼合,使 余隙閥關(guān)閉不嚴(yán)而降低氣量。
六、氣缸余隙容積增大
選用的氣缸襯套太厚,或活塞在活塞桿上有松動,使氣缸余隙容積增大并造成活塞桿竄氣,從而使排氣量降低。
七、潤滑不良
潤滑油不足,將使活塞環(huán)與活塞、氣缸,活塞桿與填料,閥片與閥座的密封惡化。 可檢查排氣閥、吸氣閥來判斷氣缸的潤滑情況。如果氣閥干燥,表明輸油量不足。在正常情況下,氣缸、氣閥、活塞桿的密封面上應(yīng)覆蓋一層油,但無積碳。
八、氣缸蓋上的襯墊損壞并漏氣
在更換襯墊時,一定要檢查氣缸蓋側(cè)的氣缸間隙長度,不許用填料繩和橡皮作 填料。
九、氣缸的填料漏氣
可用壓緊、修復(fù)或更換填料的方法消除。
十、冷卻不良
氣缸或級間冷卻器冷卻不良,將使吸入的空氣被預(yù)熱,從而使空壓機以重量計算的吸氣量減少。